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活性污泥法常见问题问答(九)

上传时间:2021-04-25阅读次数:编辑:admin

活性污泥法常见问题问答九

 

  问题1:我的水中有加活性炭所以看起来有些黑,测试DO约7~8mg/L,照片不清晰,颜色有些发黄,进水COD约400ppm,出水约100ppm,负荷也不高, 看起来像是生物泡沫, 前端进水看起来无泡沫,如您所讲流入腐化污泥或颗粒的话,会出现这种状况吗? 泡沫持续时间已近十天,似乎无下降迹象。

  答:

  1、不知道活性炭是什么时候加的,投加后,曝气充分,细小化的活性碳容易成这样的浮渣。

  2、另外,进水如果黑的,自然腐化物多也会如此。

  问题302:我吴江最近调试的项目出问题了,我是从污水厂的拉的干污泥,投加了之后,培养了大概20天左右,期间加葡萄糖和复合肥。刚进水的那几天水质很好,SV30 在25%左右,上清液很清澈,COD才180mg/L。后来我有事情,回公司了几天,期间如何操作都教给甲方单位操作工,结果操作工请假回家了,临时交代给看门的保安,我的乖乖,保安瞎搞,酸性的水 直接进了SBR池。我今天测测PH,才5.5。上面漂了一次厚厚的泡沫,带有粘性的那种。打了点水看看,SV30还是在25%左右,可是水已经不清澈了,上清液浑浊。我这里提供的数据有,SV30,PH,污泥浓度我们装了污泥浓度计,曝气的时候 上面显示850mg/L。,

  答:

  1、 这个做法对的 然后减少曝气,

  2、没必要减少,反而要加大些

  3、这个慢慢自然代谢还出去,关键要受抑制污泥尽快激活,则短期内污泥恢复活性就好了。

  4、为了加快恢复,可以加大些排泥,不要不排泥。

  问题3:我们厂是AAO工艺,由于近段时间脱水机故障,做不了泥。领导要求我们按将剩余污泥打回前池进水泵房,让其在系统中循环。我不理解为什么要这样,既然污泥唯一的出路脱水机做不了泥,那么污泥还是一直留在系统里,将污泥排至前池循环有什么意义?

  答:

  虽然是下策,但也没办法,否则系统出水会恶化(污泥走整个系统比污泥集中在一个池要好),另外,有机污泥走系统也容易消减。

  问题4:以上所说措施是产生泡沫后采取的,还有为什么我的三个好氧池刚开始第一个有泡沫,随后第二个开始产生泡沫了,前天特意检测了三个好氧池后端COD,第一个后端410mg/L,第二个360mg/L,第三个270. mg/L,还有一个问题就是我的好氧池常年检测不到氨氮,对系统有什么影响

  答:

  1、理解你的对策是问题发生后做的,但你的这些对策对发生的问题起反作用,也就是无助于改善。

  2、比较合理的做法是负荷升高时要降低来水负荷,比如通过调节池调节,12小时处理时改为24小时处理(回流加大)。 被动的做法就是污泥浓度要提高,而不是降低污泥浓度,也不可以降低溶解氧和氮磷投加。

  3、三个好氧池泡沫产生多的后段出水COD高,说明污泥负荷第一个最高。依次类推。

  4、负荷高时泡沫为白色,而老化时泡沫为棕色,你是两者皆有,说明污浓度很高,而进水有机物浓度也很高。

  问题5:1、我们AAO工艺,目前污泥浓度6000mg/L左右。有一个二沉池出水带有絮状物,而且分布不均,有的位置水很清,有的位置则出水很明显夹杂絮状物,是什么原因。另外一个二沉池出水没有这种情况。我们也测过池体出水堰的水平度,最大差值在±8mm以内。2、请问内回流大小怎么调整,我们设计最大内回流比为200%,但是我们实际多加装了一台内回流泵,实际最大可达300%左右。平时运行中有时开一台,有时两台,有时全开三台,分别运行一段时间后也看不出出水指标有什么明显差异。不管内回流量有多大,生物池水力停留时间都是不变的 ,增大内回流量的话是否有利于TN的去除,那么是否可以一直开三台保持内回流比在最大的300%左右,请问增大内回流会有什么弊端?

  答:

  1、如果2个沉淀池进水参数都一样,而一个沉淀效果好,一个不高的话,应该是沉淀池的问题,你测过出水堰,但是还要看看另外2个地方有无问题:

  1)中心出水口外整流罩是否有问题

  2)刮泥机是否在某一部位挂不干净,导致该部位污泥停留时间长解体而浮出

  3)当然出水堰误差一定要调整,甚至可以主动调整下,不要小看差不多,出水堰小出水口多了,自然水流方向上流量不一样了。

  2、内回流的话,自然加大对脱氮有利,当然,太大的话也有缺点:

  1)带入氧气太多

  2)能耗浪费

  问题6:通常说污泥浓度MLSS需要保持在多少合适,是要根据进水BOD、COD水质指标计算污泥负荷大小所决定。 但是污泥负荷大小F/M是保持在多少合适呢?我们厂AAO工艺,设计说明的污泥负荷大小是0.066kgBOD5/MLSS•d,但是实际运行一直保持在0.02kgBOD5/MLVSS•d左右,远远低于设计要求和网上、书上要求的的一些数值。 但是运行状况也挺好的 ,也没有发生过丝状菌膨胀啥的 ,请问这是为什么?

  答:

  1、 说明在这个负荷状态下运行时没有问题的。

  2、 目前负荷低于设计符合,处理效果好是正常的,也就是说,当你的负荷高于设计负荷时,往往处理起来就困难了。

  3、 所以说,低于设计符合运行自然是好事,设备、设施投资是一次性的,往往会取大一点,这样,将来进水负荷逐渐增加也可以应付。

  问题7:我正在调试叉车的喷涂粉体废水,混有约四分之一的剥漆废水(含有水性涂料剥离剂),COD在1500mg/L左右,物化段首先加硫酸PH至调制3-4后加三氯化铁氧化,然后加石灰将PH值调至10-11,最后加PAM絮凝沉淀,沉淀槽出水后回调PH至8.5左右,进入生化池。目前存在的问题是絮凝沉淀后的水发黄,且比较浑浊,而且回调PH值至8.5后,水质进一步变黄,变混浊(像灰尘一样的悬浮物增加)。在絮凝池补加PAC后,沉淀池水质变得较为清澈,但是黄色依然存在,回调PH值至8.5后仍然后有黄色加深,水质变混浊的现象。我已经改变了反应PH值,三氯化铁等的投加比例,情况仍然没有明显的变化。用沉淀池出来的水再次絮凝沉淀也没有什么效果。想请教三丰老师,这种黄色到底是什么物质,是某种溶解度跟PH值有关的铁离子沉淀还是什么。这种水中含有油漆,那肯定有乳化油,黄色物质跟这个有没有关系,怎么处理掉这种黄色物质造成的色度?

  答:

  1、是否可以不用三氯化铁呢,在这里用三氯化铁的目的不太清楚,你说的为了氧化,但是三氯化铁要氧化什么,能氧化什么。

  2、所以,是否可以不加三氯化铁,只加PAC,看看效果如何。

  问题8:每天2万方溶解浆废水,进水cod2000mg/l,b/c在0.2左右,经酸化及,好氧后cod在400-500,芬顿后60--70,色度100,请教一下:1、处理类似废水成本需多少钱?2、芬顿后稳定在50以下还有什么办法?3、色度如何再降低?

  答:

  1、 难点在氨氮去除方面,确实原液浓度很高,但不知道你物化段后可以降低多少?实验最好也确认下。

  问题9:现在已经分配到前置反硝化池和缺氧池80%了 效果不显著。

  答:

  1、你们对总氮去除有要求吗,还是只要氨氮达标就可以了。

  2、碳源不足导致的总氮去除率低,方法只能在提高碳源上,你已调整分配了,还不行的话试试引入生活污水、投加碳源等方式看看。当然,如果总氮已经达标,不建议额外投加碳源了。

  3、另外,水温也是一个影响因素,目前才10度不到,确实也影响效率的。

  问题10:现在水温在13度左右,进水COD300mg/L,BOD160mg/L,挂膜需要多长时间呢,需要注意什么问题呢?

  回答:

  时间的话看COD值估计在1个月,注意点还是不要过度曝气,否则,容易初期膜被冲刷掉而影响挂膜速度。其他的,还要看你处理的什么水,工业废水的话,如果有成分单一或者有抑制微生物的物质的话,则会对挂膜时间产生较大影响的。

 

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