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活性污泥法常见问题问答(六)

上传时间:2016-06-21阅读次数:编辑:admin

 

  问题1:问题:我们米浆水COD在1-2万mg/l,我先沉淀后,COD降低不大,但SS下降很多,上清液生化曝气,这样能否处理好?理论上COD高,只要菌活力大,就一直是年轻人,能达到曝气量,就能够处理好,是吗?但难度很大,负荷高难控制是吗?

  回答:

  (1)你理解的污泥足够多,曝气跟得上就可以处理高负荷废水了。实际不是这样简单的,比如你的停留时间是否足够呢?曝气是否真的跟得上呢。

  (2)一般你的COD这么高的话,如果进入好氧区超过5000的话,很难达标处理的,所以前面要增加处理工艺的,比如水解酸化、生物塔、生物接触氧化,然后再跟活性污泥法,这样侯段的活性污泥就不会处于高负荷状态了。日常运行中负荷波动也可以承受了的。

  问题2:把用PAC和PAM凝聚过的污泥回流到生物池,长期采用此措施对生化系统有没有影响,短时间会不会有影响啊?

  回答:

  (1)PAC和PAM凝聚过的污泥大部分是无机或尚未水解的固体颗粒,流入生化池后会提高污泥浓度,但有效成分不高,故处理效率及出水清澈度会降低。

  (2)当然有时也有好的一面,比如丝状菌膨胀,可以适当流入该类污泥,提高污泥的沉降性。

  (3)短时间流入也要看流入量的,少量的话没问题,持续1周以上的话,需要积极排泥质换出去,否则污泥活性降低,出水也会恶化。

  问题3:处理的是油墨废水工艺为:气浮+水解+接触氧化+沉淀 现在进水COD指标在6000 mg/l,气浮出水1000 mg/l,水解出水450 mg/l,接触氧化出水250 mg/l,一直这样有15天了月底就要验收了,现在不知如何提高生化处理效率。 还有以下几个问题:

  (1)物化阶段加FeSO4对生化阶段有没影响,我培养了一个月氧化池的膜长的很差是不是这个原因,还是因为24小时在3小时集中进水的原因(因为业主原因无法分配进水)?

  (2)沉淀池出水SS高浑浊,是不是因为营养物的投机不均衡导致污泥瘦小?

  (3)外加碳源的计算以葡萄糖为例的话该如何计算?

  回答:

  (1)氧化池的膜长得很差还是因为集中进水的缘故,与加FeSO4关系不大。

  (2)沉淀池出水SS高且浑浊主要是你的废水水质不易降解导致的。当然水温也较为影响除去率。

  (3)外加碳源的计算以葡萄糖为例的话,1g葡萄糖=1.06gCOD。

  问题4:想请教您判断我们厂污泥老化的原因是什么?从发生丝状菌膨胀后,我们一直坚持排泥,污泥龄控制在18天左右,为什么还会发生老化现象。最近sv30略有升高,23到28左右,是否水温的原因,我们这水温从15度降到12度。

  回答:

  (1)你的进水浓度如果COD只有350 mg/l的话,BOD也就在150 mg/l左右,这样的浓度进入你的系统后,最后到达好氧段,底物浓度所剩无几,且不容易降解的部分较多。如此老化是必然的。

  (2)进水浓度低势必影响聚磷菌的有效释磷并导致吸磷不佳,结果是除磷效果差,这个是A2O工艺在低负荷情况下,经常出现除磷效果不佳的一个原因。但是脱氮效果还可以。

  (3)污泥老化纠正需要一定的时间,18天的污泥龄也不短,还可以降低些的。 (4)sv30略有升高可能与你的丝状菌有关,可以显微镜观察下的。

  (5)池中心悬浮大团颗粒污泥通常在如下情况出现:

  1)丝状菌膨胀,污泥沉降缓慢。

  2)污泥老化,活性降低,部分污泥絮凝性不佳。

  3)进水水力负荷高,污泥沉降时间不足。

  所以,你的情况可能是以上1种,也可能是多种情况综合导致的。

  问题5:在水解酸化--耗氧工艺中,水解酸化出水到耗氧池是上清液好还是泥水混合液好? 剩余污泥是在水解部分排出还是在耗氧末尾排出?

  回答:

  (1)解池出水 是上清液流到后续好氧池,混合液的话,夹杂了很多杂质(包括无机物),这样的话,容易导致好氧池活性污泥性能降低,出水容易浑浊。

  (2)排泥的话,需要在好氧池进行,水解酸化池一般不需要排泥。

  问题6:前段时间由于泥龄比较长(在70天左右),加之进水COD氨氮比较高、pH也出现高值大于10,出现生化池出现黑色的泡沫,且沉淀池出水悬浮物突然增高然后加大排剩余污泥,泥龄在15天左右,但是10d左右的时间,出水悬浮物并未降低,基本没有变化。出水的COD稍微高了点,有时在60左右。请教一下,出现这种情况是由于污泥老化所致?但如果是老化,大量的排泥需要多长时间恢复啊! 说明一点溶解氧的控制还比较到位,未出现低于2的情况。

  回答:

  (1)首先要判断是否是污泥老化了,这个可以通过最近阶段的食微比来确认的。

  (2)实在没有此数据,看看出水悬浮颗粒的间隙水是否清澈,如果清澈则可能是污泥老化了;如果浑浊,那有可能是进水浓度高导致的负荷冲击。

  (3)如果是负荷冲击就不要排泥过度了,也就是说只要保持比正常排泥略低的排泥量即可。

  问题7:我厂是广东的一个市政污水处理厂,出水按GB18918-2002一级B标排放。设计进水水质:COD<280 mg/l,BOD<140 mg/l,TN<40 mg/l,TP<6 mg/l,氨氮<30 mg/l,设计水量35000吨/d。目前我厂的实际进水水质为:COD<180 mg/l、一般为70~150 mg/l,BOD<60 mg/l、一般为20~30 mg/l左右,TN约等于25 mg/l,TP约为2.5~5 mg/l,氨氮<20 mg/l。卡鲁赛尔2000氧化沟工艺,采用安徽国帧环保的倒伞型表曝机四台(75kw,其中2台变频),mlss在3000mg/l左右。现在当进水COD在120以上的时候,四台表曝机全开起来,氧化沟中的DO却很难提升上去,基本上都在1.5mg/l以下再也提升不了。二沉池局部会出现雪花状的污泥往上浮,出水TP不达标,经常在2mg/l左右,TN有时候也超过20mg/l。我们还在氧化沟的出水端加8%的PAC溶液进行化学除磷,但是出水TP还是很难降到1mg/l。请问按照国帧的倒伞型表曝机充氧效率和我厂的进水水质,为什么DO会出现上不去的情况呢?有什么比较好的建议和措施呢?

  回答:

  (1)DO除了和微生物浓度有关外,还与进水流速或者说流量有关,所以进水流量的或者回流也很大的情况下,可能导致DO上不去,当然也有可能是你检测不准确。

  (2)进水有机物浓度过低,而活性污泥的浓度相对过高,会导致排泥显著减低,其结果是TP无法有效依靠排泥加以去除。

  (3)氨氮在氧化沟工艺中也是可以通过反硝化去除的,但是进水有机物浓度低,导致反硝化去除不彻底。尽管不彻底,毕竟还是有去除效果的,所以去除效果比TP的效果要好。

  (4)可以通过排泥(循序渐进地排泥,不要短时间内排泥过多)逐渐改善系统运行环境,看看是否可以提高氨氮的去除效果。

  问题8:,好氧池水发红会有哪些情况。不是染料的原因。

  回答:

  (1)不知道你的工艺如何的?如果说处理水量不大,前段物化处理又有三氯化铁作为絮凝剂的话,有可能是过量或者沉降不好导致的。

  (2)不知道你说的红色是个怎样的红色?因为每个人对红色的程度感觉不一样的,可否上照片看看,如果是暗红色,也有可能是你的水质决定了你的微生物种类导致的,这种情况的话,通常是长期存在的颜色发红。

  问题9:现有板框压滤机使用情况为3天出一批干污泥,污水站反映污泥处理不上来 ,二沉池浮泥,今天好氧池变成满池的泥。

  回答:

  (1)取样看看污泥上浮的颜色,打碎后是否沉下去。以此判断是否污泥反硝化导致的。

  (2)显微镜看看是否丝状菌比较多,如果说是的话,把暴气量降低下来。

  (3)看看去除率是否大幅降低,判断下是否进水水质波动大导致的?特别是有毒物质流入。

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